EMAIL:changwensh@yangquan.1714.0851.yichang.xinxiang.zz.pingliang.ww38.viennacitytours.com
全国免费服(fú)务热(rè)线:13951731187
南京乐竞和宏佳(jiā)机械制造有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
   
我们致(zhì)力于生产优质(zhì)紧固件

我们是一家集研发、生产、销(xiāo)售、服(fú)务于(yú)一体化生产商,可按需定做OEM服务,欢迎广大客户来电咨询!

首套万吨级硫化促进剂M装置的投产
来(lái)源(yuán):农(nóng)民日报 | 作者:agriculture-100 | 发布(bù)时间: 2014-09-24 | 4680 次浏(liú)览 | 分享到:

       2月23日,河南省开仑化工有限责任公司投资(zī)3000多万元建设的国内首座万吨级硫化促进剂 M生(shēng)产装(zhuāng)置,经过近5个月的运行试车成功,截(jié)至目前产销量已达4000吨,产品质量、生产(chǎn)成本等技术指标均达到国内领(lǐng)先水平(píng)。该装(zhuāng)置还实现了清洁生产(chǎn),与(yǔ) 国内(nèi)普遍采用的(de)酸碱法工艺相比,每吨产品可减少高浓度工业(yè)废水排放(fàng)量40~60吨,废气(qì)全部回收再利用。
  硫化促进剂M的传(chuán)统生产工艺(yì)有(yǒu)酸碱法 和溶剂(jì)法。酸碱法生产过程(chéng)产生大量的高浓度废水,处理难度大;溶剂法(fǎ)虽然无(wú)废(fèi)水产生,但产品质量差,成本高,与酸碱法(fǎ)相(xiàng)比缺乏市场竞争力,无法实现工业化 生产(chǎn)。为了(le)改变国内促进(jìn)剂M生产(chǎn)高(gāo)污染(rǎn)、高消耗(hào)的现状,开仑化工吸收(shōu)借(jiè)鉴国(guó)外(wài)先进技(jì)术,并结合多年的生产(chǎn)实践(jiàn)经验,历时5年多的(de)时间,在传统溶剂法(fǎ)生产(chǎn)工 艺的基础上,成功研发出硫化促进剂(jì)M清洁生产及硫化氢尾气回收循环(huán)利用(yòng)新工艺。

       新工艺在生产过程中不产生(shēng)任何废水,从工艺(yì)源头实现了废(fèi)水零排放,硫化氢废(fèi)气全部(bù)转化为(wéi)硫磺回(huí)收再(zài)利用,具有显(xiǎn)著的社会、经济和环保效(xiào)益。2009年(nián)5月(yuè),该项工艺通(tōng)过了(le)河南省科(kē)技成(chéng)果鉴定,并(bìng)申报了2项国家专利。

       值 得一提(tí)的是,新工艺(yì)在溶剂快速回收利用(yòng)和提高产品质量方面取得重(chóng)大突破。这套新的溶剂萃取法(fǎ)生产工艺在(zài)后处理工序用溶剂萃取(qǔ)代替酸碱反应(yīng)中和,整个生产过 程实现废水零排放;采用全封(fēng)闭的溶(róng)剂快速回收循环系统,减少了溶剂挥发对空气的污染;在高(gāo)压合成工序采用封闭性高压反应釜,使物料反(fǎn)应更加充分;改进了(le)温 度测量系统,缩(suō)短了反应时间,提(tí)高了收率和产(chǎn)品质量;硫化氢尾气回收循环(huán)利用系统使硫化氢尾气全部转(zhuǎn)化为硫磺回收利用,实现了清洁生(shēng)产(chǎn)和(hé)废弃物的(de)回收循环 利用(yòng)。

       此(cǐ)外,新工艺通过对关键生产(chǎn)设(shè)备高压反应(yīng)釜、电加热装(zhuāng)置等进(jìn)行改进,缩短反应时间,提高收率和产品质(zhì)量,减少了原材料和能源(yuán)消耗,节能(néng)降(jiàng)耗效果也十(shí)分显著。

乐竞-乐竞(中国)一站式服务官网

乐竞-乐竞(中国)一站式服务官网